燃气锅炉改调压调速为恒转矩变频调速的具体措施
(1)电弧炉短网改造。根据该厂钢炉炉前情况,准备移动电炉变压器,使其尽量靠近炉体,大致缩短短网1~1.2m.据粗略估算,年节电量可达1万kWh.
(2)减少系统中闭合回路的存在,最大限度地避免涡流的产生。由于目前电炉系统中电极把持器四周、电极与炉盖接触部分四周都是闭合回路,在高达5~6kA电流的作用下会产生极强的涡流磁滞损耗,造成较大的电量消耗,所以准备把闭合金属环断开3~5mm的缺口,以避免涡流的产生。
(3)从工艺上加以改造。在炉料加工时尽锅炉量使炉料的尺寸、大小、形状易于熔化,减少冶炼时间。在选择炉料时,综合考虑钢水含碳量的要求,尽量使含碳量高、低的炉料合理配置,减少冶炼时的脱碳时间,从而减少用电量。
(4)更换不同规格的电极。目前该锅炉厂使用的电极直径为200mm,准备换用直径为240mm的电极,以加大电极对炉料的加热面积,增大电极该段导体的截面,降低电极的通电电阻,减少电量消耗。
总之,在成功地完成了电极技改之后,该厂将在工艺、附属设备技改、操作工人技术水平等环节上继续挖潜,使钢水节电这一综合项目得以更好地实现。
结语实践证明,WBL微机智能变频电极调节器运行可靠,故障率低,监测控制功能强,安全保护措施全,节电效果显著,是较典型的节能、节支、降本降耗的新型智能化产品,使用后具有较显著的经济效益和社会效益。
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