关于大万向调节及改进的一些见解和建议
手轮概况:7代28寸胜利刹车及防倒转不锈钢手轮
大万向概况:下面的圆圈圈轴承和两个导线轴承是钢质,上面的两个厚重的夹片应该是铝质。两个导线轴承尺寸大小一模一样,包括里面的横杆尺寸也一模一样。
①拆开看看是否有异物形象轴承旋转。刚入手的胜利不锈钢线轮,昨天放了一天,发现导线轴承时转时不转,晚上回家拆开看了一下,发现轴承外侧有一个很细的钢丝圈卡在那里,就是图3中左侧的那个。用了一天,这个外侧已经明显有磨损的痕迹了,没拍照,当时没想着发帖。所以建议大家,条件允许的话,拆开检查一下,里面不要有异物,形象导线效果。顺便一提,对厂家也要有一定的包容度,小问题在所难免,我没有批评厂家的意思,就算没有这个小钢丝,我也要拆开优化的^_^
②建议有条件的话打磨一下棱角。新的大万向上面的棱角还是会刮刮线的,因为收线的时候想着尽量均匀的缠在线轮上,所以会调整线进线轮的位置,对应的大万向就会转动。昨天一天下来,发现棱角处变色了,说明有磨线情况。所以我索性四周前后都打磨了一下,铝质的,不是塑料的,磨完了不上漆也不是很丑,图1就是打磨后的样子了。有点奇怪,明明打磨下去是铝质,刮蹭后怎么会露出像铜一样的红色。对了,我先用金属打磨轮初磨,再用砂纸磨光的,正好工具家里有。
③大万向也需要调节的。好像有两种大万向,一种是一体的,那种一体的,轴承不知道怎么弄进去的,硬塞进去的?难怪有人说轴承会掉出来。我手上这个是分体式的,好处是固定轴承用的横杆长,深深地卡进了侧边铝质夹片中,轴承不会掉出来(横杆也是钢质的)。缺点也很明显,两片夹着两个轴承,完全靠那3个螺丝定型,所以螺丝不是全部拧得越死越好。比如说,后面的那个大螺丝,如果拧太紧,两个夹片的前端可能就张开了,导致轴承侧面有缝隙,所以有的人会卡线,就是卡进这个缝隙了。
怎么调节呢?看图1。要想轴承转动顺滑,轴承侧面就要跟夹片侧面正好平行,就是图1中的1、2两个面和3、4两个面。这个就是通过调解图2中的3个螺丝实现的。
另外,这3个螺丝还不能都太松,因为他们还有另外一个功能,就是要把夹片部分卡在大圆圈上。所以至少有一到两个螺丝需要拧紧吧,不然轴承掉不出来,整个夹片部分掉出来了~
④借鉴吧友(看过帖子,哪位我记不住了,抱歉)经验,我也加了个螺丝把两个夹片直接固定住了。你想啊,给你3个图钉,要固定两张硬纸板,还要确保两个面平行,还要确保轴承两侧不能有能卡线的缝隙,还要确保反面卡在大圆盘上,这3个螺丝有那么大本事么?何况那两个小螺丝是铝质的,经不起折腾。所以,加上这个横向的螺丝,基本上就能做到确保四个面平行,并且两两片式的设计变成了一体式的了。当然,直接光靠这一个螺丝没办法确保4个面正好平行,可能轴承处太紧导致转不动,也可能太松导致侧面有缝隙,这时候只需要在某一侧垫点东西,调节好就行。我就是太松有缝隙,在外侧垫了个小钢片(从垫圈上剪下来的,跟图3右侧的那个差不多,更薄一些),正好达到效果。这样上面就是一个整体了,放进大圆盘上,图2中的那3个螺丝就只是卡住他们就行了,加上起个微调平行面的作用。一样的道理,都别拧太紧,毕竟上面只加了一个螺丝,还是会动的,注意4个面要确保平行。如果某个小螺丝拧太紧,那一侧的夹片就偏下去了,对应的,面的平行就被破坏了。再次申明,这是借鉴吧友的经验来的,不是我原创,这也是我写这个帖子的动力,借鉴了吧友的经验,也希望我的这堆文字能帮到个把吧友。
对了,那个螺丝孔不难打,里面有预留孔,拿个电钻钻穿就行,铝质的,好钻。螺丝要正好这么粗的,好像家里86型电源插座盒上用的就是这么粗的螺丝。只是长了一些。我用的这个也长了,我第一次用电锯锯短,发现断面毛糙,螺母拧不进去。后来换了一根新的长螺丝,先上好螺母,再用金属打磨轮一点点磨短的,这样长度好控制,也光滑不割手。当然,我有个台虎钳,固定在上面好操作。谁要折腾的话,当心别伤害了夹片本身,夹片弄个印子事小,弄到手或者把夹片搞残了就不划算了。
⑤最后随便提一下,两个夹片正常位置时,轴承杆预留孔的长度比实际的杆子长一点,我自己从304垫片上剪下来一点塞孔里了,就是图3中间的那个垫片,剪下来后就右侧那个小不点。我想着,轴承横杆完全撑到两边,是不是更好。实际有没有效果也不知道,反正我折腾了,光这个部分还没少花时间~
本帖结束,希望对哪位有用~
手轮概况:7代28寸胜利刹车及防倒转不锈钢手轮
大万向概况:下面的圆圈圈轴承和两个导线轴承是钢质,上面的两个厚重的夹片应该是铝质。两个导线轴承尺寸大小一模一样,包括里面的横杆尺寸也一模一样。
①拆开看看是否有异物形象轴承旋转。刚入手的胜利不锈钢线轮,昨天放了一天,发现导线轴承时转时不转,晚上回家拆开看了一下,发现轴承外侧有一个很细的钢丝圈卡在那里,就是图3中左侧的那个。用了一天,这个外侧已经明显有磨损的痕迹了,没拍照,当时没想着发帖。所以建议大家,条件允许的话,拆开检查一下,里面不要有异物,形象导线效果。顺便一提,对厂家也要有一定的包容度,小问题在所难免,我没有批评厂家的意思,就算没有这个小钢丝,我也要拆开优化的^_^
②建议有条件的话打磨一下棱角。新的大万向上面的棱角还是会刮刮线的,因为收线的时候想着尽量均匀的缠在线轮上,所以会调整线进线轮的位置,对应的大万向就会转动。昨天一天下来,发现棱角处变色了,说明有磨线情况。所以我索性四周前后都打磨了一下,铝质的,不是塑料的,磨完了不上漆也不是很丑,图1就是打磨后的样子了。有点奇怪,明明打磨下去是铝质,刮蹭后怎么会露出像铜一样的红色。对了,我先用金属打磨轮初磨,再用砂纸磨光的,正好工具家里有。
③大万向也需要调节的。好像有两种大万向,一种是一体的,那种一体的,轴承不知道怎么弄进去的,硬塞进去的?难怪有人说轴承会掉出来。我手上这个是分体式的,好处是固定轴承用的横杆长,深深地卡进了侧边铝质夹片中,轴承不会掉出来(横杆也是钢质的)。缺点也很明显,两片夹着两个轴承,完全靠那3个螺丝定型,所以螺丝不是全部拧得越死越好。比如说,后面的那个大螺丝,如果拧太紧,两个夹片的前端可能就张开了,导致轴承侧面有缝隙,所以有的人会卡线,就是卡进这个缝隙了。
怎么调节呢?看图1。要想轴承转动顺滑,轴承侧面就要跟夹片侧面正好平行,就是图1中的1、2两个面和3、4两个面。这个就是通过调解图2中的3个螺丝实现的。
另外,这3个螺丝还不能都太松,因为他们还有另外一个功能,就是要把夹片部分卡在大圆圈上。所以至少有一到两个螺丝需要拧紧吧,不然轴承掉不出来,整个夹片部分掉出来了~
④借鉴吧友(看过帖子,哪位我记不住了,抱歉)经验,我也加了个螺丝把两个夹片直接固定住了。你想啊,给你3个图钉,要固定两张硬纸板,还要确保两个面平行,还要确保轴承两侧不能有能卡线的缝隙,还要确保反面卡在大圆盘上,这3个螺丝有那么大本事么?何况那两个小螺丝是铝质的,经不起折腾。所以,加上这个横向的螺丝,基本上就能做到确保四个面平行,并且两两片式的设计变成了一体式的了。当然,直接光靠这一个螺丝没办法确保4个面正好平行,可能轴承处太紧导致转不动,也可能太松导致侧面有缝隙,这时候只需要在某一侧垫点东西,调节好就行。我就是太松有缝隙,在外侧垫了个小钢片(从垫圈上剪下来的,跟图3右侧的那个差不多,更薄一些),正好达到效果。这样上面就是一个整体了,放进大圆盘上,图2中的那3个螺丝就只是卡住他们就行了,加上起个微调平行面的作用。一样的道理,都别拧太紧,毕竟上面只加了一个螺丝,还是会动的,注意4个面要确保平行。如果某个小螺丝拧太紧,那一侧的夹片就偏下去了,对应的,面的平行就被破坏了。再次申明,这是借鉴吧友的经验来的,不是我原创,这也是我写这个帖子的动力,借鉴了吧友的经验,也希望我的这堆文字能帮到个把吧友。
对了,那个螺丝孔不难打,里面有预留孔,拿个电钻钻穿就行,铝质的,好钻。螺丝要正好这么粗的,好像家里86型电源插座盒上用的就是这么粗的螺丝。只是长了一些。我用的这个也长了,我第一次用电锯锯短,发现断面毛糙,螺母拧不进去。后来换了一根新的长螺丝,先上好螺母,再用金属打磨轮一点点磨短的,这样长度好控制,也光滑不割手。当然,我有个台虎钳,固定在上面好操作。谁要折腾的话,当心别伤害了夹片本身,夹片弄个印子事小,弄到手或者把夹片搞残了就不划算了。
⑤最后随便提一下,两个夹片正常位置时,轴承杆预留孔的长度比实际的杆子长一点,我自己从304垫片上剪下来一点塞孔里了,就是图3中间的那个垫片,剪下来后就右侧那个小不点。我想着,轴承横杆完全撑到两边,是不是更好。实际有没有效果也不知道,反正我折腾了,光这个部分还没少花时间~
本帖结束,希望对哪位有用~